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    首钢京唐公司一号高炉大矿批冶炼
    • 来源:公司 时间:2012-11-1 13:29:34

     首钢京唐公司强化一号高炉设备功能改进,使一号高炉上料能力从143吨提高到173吨,试运行以来,高炉炉况稳定,日产铁水平均增加1100吨,燃料费月降低700万元,富氧率提高到5.2%,创出历史最高水平。
      京唐公司炼铁作业部克服一号高炉炉顶料罐容积小的限制,经过长期艰难探索和实践,提出解决办法,打破了长期制约炼铁发展的瓶颈。他们利用9月份年修机会,对一号高炉进行更换炉顶大料罐改造。检修中,炉顶料罐的安装精度要求非常高,两个料罐的中心线与高炉炉体的中心线对称,偏差不得大于5毫米。炼铁技术人员制定详细的施工方案和网络节点图,同时克服了高空立体交叉作业、工程量大、施工人员多、作业空间狭窄、安装精度高、吊装难度大等不利因素,炉顶料罐按期更换完毕,新料罐试压一次成功,为一号高炉实现大矿批冶炼奠定了坚实基础。
      大矿批冶炼使高炉中心负荷加重,热风很难吹到炉缸中心,提高鼓风风速和动能就变得尤为重要。为大矿批试验提供条件,增加高炉炉内热量,高炉操作人员对一号高炉进行了一周的调控。在逐步增加上料矿批过程中,他们平稳压量关系,保持高炉良好顺行状态,技术人员24小时值守在监控画面前,紧紧盯住高炉数据曲线变化,炉内煤气流逐步稳定,高炉逐渐适应了大矿批冶炼所带来的变化,炉况趋于稳定,煤气利用率逐步提高。
      为进一步适应高炉大矿批上料实际,技术人员改进设备工艺,将风口总面积缩小,有效地提高了鼓风风速和动能,风温使用水平不断攀升,使炉缸更加均匀活跃,炉温充沛,高炉步入了良性循环阶段,上料矿批从143吨增加到173吨,并且高炉稳定顺行。
      随着高炉大矿批冶炼水平的不断提高,高炉稳定顺行,吃热能力增强,为提高风温使用水平创造了条件。高炉操作人员将热风温度从1250度逐步提高到1280度,在风口面积缩小、风温使用水平提高的双重作用下,鼓风风速和动能进一步提高,高炉炉况越来越好,铁水一级品率从61.5%提高到71.7%,高炉步入良性循环。
      大矿批冶炼试验的成功带来了新的效益。一号高炉富氧率在试验前一直维持3.8%的水平。实行大矿批冶炼后,高炉运行水平显著提高,高炉富氧率水平也突飞猛进,实现了历史性的飞跃。在10月19日试验中,富氧率一度提高到5.2%,创出历史最高水平。高炉富氧率的提高促进了高炉产量的提高,试运行期间,高炉铁水产量从11700吨提高到12800吨,铁水日产提高了1100吨,超过设计水平。富氧率提高带动产量提高的同时,也为高炉提高喷煤量创造了条件,高炉小时喷煤量从75吨提高到84吨。富氧量的增加使喷入高炉的煤粉燃烧更加充分,高炉热量更加充沛,为高炉降低焦比和燃料比奠定了基础。10月份,京唐一号高炉燃料费较试验成功前月降700万元。

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