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    冶金渣公司根据生产经营实际
    • 来源:公司 时间:2014/10/9 11:56:28

      年初以来,包钢西创冶金渣公司念好“善、贵、巧”三字经,大力开展修旧利废、成本挖潜等活动,通过对财务、辅助材料、备品消耗、车辆等实施精细化管理,集思广益“抠”费用,取得了实实在在的效果。

      善“理财”

      观念决定思路,思路决定出路。冶金渣公司引导员工眼睛向内,苦练内功,树立“过紧日子”的大局意识,号召人人为降本增效献计献策,推广好经验、好做法,最大限度地减少开支。该公司进一步完善财务管理,结合实际做好资金需求计划,监控资金使用流程,通过实施精益管理进一步优化作业流程控制成本,加大设备自建自修力度,减少外委项目,把节约费用落实到各环节中。

      贵“用物”

      “只要肯用心,处处皆节约”。走进冶金渣公司的办公区便会发现:上报或是发文的材料都要正反打印,文字校对在电脑上完成,共享打印机以减少硒鼓消耗,厕所水房人走灯灭……真可谓物尽其用。小处如此节约,大处又岂能忽视。钢渣一厂将废旧的棒磨衬板改造成皮带上料口溜槽的衬板,减少了原料消耗;将废旧的皮带粘贴在磁选线磁辊表面,有效隔离磁辊与物料的直接接触,延长了磁辊使用周期;铁渣厂采渣班班长张宝春自主修复易损的工具手持黄油枪,节约了备件购置费用;电工师傅精心维修小型配电箱内的配电盘、接线柱,让他们起死回生……从我做起,从小事做起,从本岗位做起,在冶金渣公司人人参与降本增效已经蔚然成风。

      巧“方法”

      降本增效重在落实,实施方法至关重要。冶金渣公司根据生产经营实际,将降本增效实施方案分解细化至各个岗位,落实到人。该公司在渣罐上做文章,抓好渣罐喷灰质量,减少返重罐数量,提高空罐率,仅此一项预计全年可以节约渣罐成本近200万元。同时,该公司结合实际,将130万吨热焖钢渣生产线上翻罐使用的直径32毫米的钢丝绳更换为直径39毫米钢丝绳,使钢丝绳的消耗由每月18根减少至8根,一年可节约成本3万元;将7号、8号、9号振动给料机钢丝绳吊式固定改为立柱式固定,既增加了机器的稳定性及安全性,又节约了成本;自主制作大型筛子,将清仓隔筛上的物料进行再筛选,以减少物料的倒运,一年可降低运输费约15至20万元。

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