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    转炉煤气回收比2012年增加25立方米/吨钢
    • 来源:公司 时间:2014/9/15 9:34:51

       板材炼钢厂坚持开展负能炼钢攻关,取得可喜成效,从2013年1月至今年8月份,连续20个月实现炼钢——连铸全工序(含火焰清理)负能炼钢。其中,今年前8个月全工序能耗达到-4.9公斤标准煤/吨钢,转炉煤气回收实现120立方米/吨钢,均创历史最好水平。

      负能炼钢是降低企业能耗的一个硬指标。近年来,板材炼钢厂高度重视负能炼钢的技术攻关,认真查找制约工序能耗降低的各项因素,并制订有效的改进措施,特别是在蒸气利用上,不仅有效降低了氮气消耗,还在满足老区RH精炼装置和新区转炉气封的同时,保证了冬季厂内及周边单位采暖,使转炉饱和蒸气得到有效利用。此外,该厂还加强转炉余热系统的维护与管理,提高转炉产气量;开展缩短RH循环时间攻关,降低蒸气消耗;实现板材发电厂过热蒸气从热备到冷备的转换,RH处理位全部采用自产转炉饱和蒸气,使转炉饱和蒸气得到有效利用;对精炼各处理位氩头和钢包氩帽及时进行更换,避免造成氩气泄漏;加强检查和岗位操作,降低了氩气消耗。

      加大转炉煤气回收力度。该厂专业技术人员通过查找技术资料和向同行业取经学习,在确保安全的同时,将CO回收起止值由原33%、31%,调整到25%、23%,极大地增加了煤气回收量。他们还通过加强管理与调度,减少转炉煤气放散量,努力多回收、多输送转炉煤气。其中,转炉煤气回收比2012年增加25立方米/吨钢,降低5公斤标准煤/吨钢,转炉饱和蒸气供RH使用(过热蒸气使用量降低22吨/小时),降低2.8公斤标准煤/吨钢。

      此外,该厂在降低新水消耗和降低软水消耗方面也采取了有针对性的措施。在降低新水消耗方面,他们加强铸机液压、润滑系统维护,降低由于漏油造成二冷水置换的水量;杜绝跑冒滴漏现象,加强各水处理站的管理,保证水质稳定和设备“零故障”,并做好各外排水的回用和源头减量化工作。在降低软水消耗方面,他们主要对下线维修的宽厚板铸机扇形段辊子密封进行改进,收到良好效果。

      今后,该厂将不断提升管理水平,继续加大负能炼钢攻关力度,为本钢集团能耗水平达到国家标准贡献力量。

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